中国石化新闻网讯 生产好比摇钱树,节约犹如聚宝盆。湖北化肥公司动力站坚持“一切成本皆可控”的理念,牢固树立过紧日子思想,扎实开展百日攻坚创效行动,全口径管控成本,降低蒸汽、煤炭等消耗,实现应收尽收、颗粒归仓。4月以来,动力站各项物耗能耗大幅下降,热电经济技术指标均有提升,优于计划进度。
省下的就是赚到的
“用1号液偶给水泵控制合成换热器给水负荷在每小时280-290吨”4月23日,动力站热电专业汽机工艺员刘剑在总控交接班记录本里留言,提醒大家绷紧节能这根弦。
蒸汽消耗与汽机运行息息相关。动力站结合单产合成氨的生产模式,不断优化三台高压粉煤锅炉汽水系统运行,提高汽机热效率,降低蒸汽消耗。
由于下游合成氨负荷高,合成换热器送锅炉给水温度偏高,超过额定负荷设计值。党支部成立节能降耗攻关组,攻关小组组长、共产党员刘剑天天在现场“打卡”,带着大家消除降低蒸汽消耗的“拦路虎”。他们集思广益,降低1号给水泵液偶开度、同步协调增加合成换热器高压给水负荷,退运汽机高压加热器,优化汽机部分冷凝液工艺流程,充分利用换热器的热量加热锅炉给水。仅此一项,每月可降低蒸汽消耗4320吨,月创效约56.2万元。
他们还根据全厂低压蒸汽负荷,合理安排投用低压抽汽,在不具备投入低压抽汽油动机的条件下,精细调节低压抽汽出口阀门,自然抽低压蒸汽;适当关小除氧器排气阀,满足外围低压用户需求,提高汽机热效率,降低蒸汽消耗。省下的就是赚到的,4月以来,动力站蒸汽消耗每小时减少10.55吨。
用低投入换高收益
“今日20点开始暂停掺烧瓦塘煤,配煤方案变更。”4月18日18点,储运部工艺员陈方礼在石化通动力煤管理群里发出通知,动力站锅炉运行主任技师王文秒回,安排工艺跟进。
三台煤锅炉每天“吃进”1650 吨煤炭,是笔不小的开支。动力站扎紧钱袋子,持续调整配煤、优化燃烧,精耕细作降低煤耗,用最低的投入,换来最高的效益。4月以来,锅炉吨蒸汽耗标煤降低约1.7千克,节约煤炭成本38.18万元。
无缝衔接调整配煤。公司煤场有来自多个矿点的煤种,他们紧盯锅炉燃烧情况及热值、挥发分和灰分等指标,异常时及时联系储运、供销等部门调整配煤,无缝衔接,既要锅炉 “吃饱吃好”,又要煤质稳定,控制结焦、飞灰残炭在正常范围内波动。
实时调节优化燃烧。飞灰残炭下降1个百分点,炉效提高0.5个百分点,相应煤耗下降0.5个百分点。他们咬定目标,根据燃烧烟气和蒸汽温度,通过调整煤粉细度、改变上中下层二次风配比、将飞灰残炭纳入班组劳动竞赛并提高权重等措施,实时调节优化燃烧,不断提高锅炉炉效,降低飞灰残炭含量。截至目前,三台煤锅炉飞灰残炭平均值8.07%,较2019年平均值下降1.02%。
一点一滴抠出效益
动力站在全力增产创效,不断提高蒸汽产量和发电量的同时,眼睛向内、精益管理,一点一滴抠出效益,不断降低大工业用户电费支出。
巧打削峰填谷牌。针对用电峰谷平各时段基本电价差别较大的实际,他们削峰填谷,调整锅炉磨煤机、排粉风机等大功率设备运行时间,尽量安排在夜班运行,利用时间差错峰作业,避开峰期用电,减少电费开支。此外,他们还调整谷段时间汽轮发电机出力,对发电上网负荷动态调整,将多余电量对外销售。4月以来,公司累计发电上网180万千瓦时,创效67.32万元。
结合生产实际,他们优化脱盐水系统管网,将原三台脱盐水泵运行调整为两台水泵运行,外供脱盐水系统总管降压运行。持续卡边操作,在系统降压运行时,控制给水压力接近热电工艺卡片控制下限,降低水泵电机耗电量。据统计,在蒸汽负荷不变的情况下,锅炉给水系统每小时节电197千瓦时,每月可减少电费7.38万元。
西瓜要捡,芝麻也要捡。他们紧盯换热设备循环水用量,及时调节各塔配水,降低循环水温度,减少风机运行台数;关注汽轮发电机凝汽器运行真空、端差情况,精细调整凝汽器循环水大阀开度,实现循环水泵耗电、机组真空效率匹配度最高,降低耗电费用。
(张爱红)