北海炼化各装置已运行至第二周期末,2月10日按照计划,有序停工检修。
本次停工,各装置严格按照生产调度统筹、部署,控制蒸汽、氮气、风等公用工程介质用量。相比第一周期停工,本次全程未增开空压机运行,液氮采购量253.19吨,同比减少138.93吨。
污水可视化输送助力绿色停工,通过温度、水量DCS实时监控,对来水水质异常进行及时、精准判断,对来水温度、水量及时进行调节,超指标污水得到了及时切断处理。通过科学有效的实时监控,污水来水水质、水量得到有效控制,污水外排水达标排放,指标低于停工前。通过优化退料流程,合理用水,减少污水产生量,避免集中排放,本次停工检修污水接收总量减少近一半,且单日排水峰值6652m³,比第一周期减少3002m³。
环保装置先开后停。硫磺汽提装置对各类高浓度污水进行预处理后,再送至污水处理场,有效降低污水处理负荷,确保污染物得到有效处置。
在装置退料时,各运行部将塔、容器、换热器、机泵、管线等内部物料全部退净、单独收集,减少高浓度污水量产生。针对停工检修,污水处理场提前实施部分改造,确保了污水处理设施运行状态良好,罐、池始终处于低液位运行。增加污水的分析频次。停工阶段,11个装置的含油污水的分析频次大幅增多,从每月2次增加至每日1次。检验计量中心对人员进行重组,优化任务分工,加样分析,防范高浓度污水冲击污水处理场。
假净废水零直排。相比第一周期,本次停工实现近万方循环水排空水、化学水再生水、凝结水等假净废水零直排,全部回收污水系统处理,真正意义实现了绿色环保。
吹扫介质密闭排放,杜绝污油泄漏。炼油三部“因症施治”,对排凝点加装软管和污油回收桶回收污油,胶管出口接入密排管线,杜绝污油无序排放;增加临时设施,轻污油经临时换热器冷却,降低外送温度;采样管线、仪表等细支路,先循环,后接桶放空检查,杜绝污油滴到地面;现场及时清理吹扫出来的铁锈并装袋;根据公司用汽要求,不同装置的氮气、蒸汽尽可能错峰使用。
密闭吹扫,“气不上天、油不落地”。储运部对轻油管线先水顶置换管内油品,再用氮气扫水,然后用蒸汽进行吹扫处理。吹扫排放口用软管接到含油污水系统收集到含油污水池108#池。再用污水提升泵转移到商储库集中收储。重质油管线实现密闭吹扫,经水箱降温冷却后进入吹扫罐,及时将重污油转移集中收储罐。
打造标准化停工现场。常减压装置在停工中,增加临时设施,实现退油温度合规化;设置临时固危废桶及临时装车点,实现危废处置流程化;疏通所有低点放空及地漏,实现污水回收明确化;制作低点接油盒,实现排空污油不落地,污油固定回收化;管理人员针对现场吹扫及每天实际情况,集体讨论总结并布置第二天工作任务。
(张质朴 熊碧华 刘志乾)