中国石化新闻网讯 面对疫情爆发给公司生产运营带来的巨大困难,中韩石化精心谋划,强化精益生产,助力创效。
疫情发生后,乙烯下游企业鲁华的原料碳九库存不断升高,导致乙烯汽油加氢装置后路不畅,生产面临较大困难。中韩石化及时根据产品性质安排汽油、柴油调和实验,并与储运部一起打通碳九进汽油、柴油罐区流程。截至目前,共接卸轻碳九约3800吨、重碳九约2400吨,有效降低了鲁华库存,缓解了乙烯汽油加氢后路压力。
受疫情影响,该公司大幅度降低负荷,部分装置停工,低负荷运行期间全公司能耗剂耗水平不理想,部分装置甚至出现了降荷不降耗的现象。对此,该公司制定了新的节能工作计划,针对装置的用能情况,每周深入现场检查装置节能措施落实情况,定期通报考核。制定了用满青电外供蒸汽量方案,锅炉瓦斯消耗合计降低650标准立方米/小时;对管廊进行专项巡检,发现并通报了21处蒸汽和疏水器漏点;对装置氮气、循环水进行专项检查,对已停工装置公用工程严格管理;牵头完成了3号气分装置低温热系统投用,投用后装置减少蒸汽耗量42吨/小时,相当于一台CO炉的产汽量,系统投用后1号气分循环水可完全关闭,节能效果显著。
在生产负荷极限压减的情况下,炼油最大限度保供乙烯。生产调整中,先后出现汽油蒸汽压、汽油50%蒸发温度及汽油辛烷值富余度大幅上升等异常情况,稍有不慎就会出现质量问题。该公司在短短两周下达了近20次质量指标调整通知单和分析计划调整通知单,并多次对生产调整后的产品质量进行预测,有效保证了产品出厂质量。
(冉晓锋 伍丽华)